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燒堿分廠:增值之策始于心 降本增效踐于行时间:2022-03-29 作者:高偉、李春鋼 阅读 自公司增值之策活動開展以來,燒堿分廠號召全體員工為公司發展建言獻策,共收到各類建議意見96條,涵蓋安全、工藝、設備等多方面。分廠對建議內容的可行性、實效性、經濟性等方面進行綜合審定,對部分建議進行了實施,截至目前已經完成實施53條。 巧加液位計,提升設備自動化。燒堿分廠除碘裝置投運時,未配備就地液位計及遠傳液位計,無法實時監測液位變化情況,只能通過目測液位高低、手動進行打堿。為確保除碘裝置安全平穩運行,提高自動化水平,分廠堅持保生產、降庫存、去積壓的原則,將物資部閑置液位計加裝到氫氧化鈉槽,同時移動堿液調節閥位置,實現氫氧化鈉儲槽液位自動控制。通過試運行,目前除碘裝置氫氧化鈉槽液位實現了遠傳實時監測,打堿實現完全自動化,為下一步除碘裝置實現無人值守提供了有力保證。 巧用閑置鋼材,降低安全風險。鹽水崗位反應槽高18.8米,頂部設取樣口,該取樣口是崗位人員日常操作控制的重要取樣點之一,取樣頻次為2小時/次,取樣時需上下直立式爬梯,耗時較長,且存在安全風險。分廠組織人員通過實地考量,制定改造方案,利用物資部閑置鋼材,將鹽水反應槽頂部平臺踏步與預處理平臺進行連接,取樣時崗位員工通過預處理平臺可直達反應槽頂部,避免頻繁上下直立式爬梯,提高了工作效率,降低了安全風險。 巧妙改造,助力節能降耗。電解氯水泵原設計出口自動閥故障,需現場巡檢與DCS人員配合進行手動調節,調節頻次高、勞動強度大,DCS畫面該液位頻繁報警,影響崗位人員的正常監盤。為盡快消除缺陷,確保生產系統穩定,考慮到臨時采購備件耗時長、資金多,燒堿分廠通過降級、變通使用原則,提高檢修物資綜合利用率,在生產裝置不停車的情況下,通過變更工藝管線,將原DN32調節閥改型為DN65調節閥,達到了穩定生產和節約成本的雙重目的。此外,分廠還對除碘反應槽取樣管線、除碘砂濾器自動排氣管線、鹽水加壓泵進出口閥門等進行升級改造,有效了提升現場管理水平,讓降本增效落到實處。 |