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熱電分廠:多措并舉打出節能降耗組合拳时间:2021-11-10 作者:申浪 馬巧君【原创】 阅读 節能減排是國家一項重大戰略部署,也是企業實現持續健康發展的必然追求。熱電分廠鍋爐工段圍繞公司節能降耗要求,大力推進技術改造,采取提高凝汽器真空度、自動化改造等多項措施,深挖裝置潛力,降低能耗指標,提高機組熱效率,節能降耗效果顯著。 優化燃燒工況,降低原煤消耗。鍋爐工段采用最新煤粉取樣器,對煤粉細度指標定期取樣化驗,使指標接近于設計值。目前R90穩定于25%左右;嚴格控制調整一、二次風量、風壓、風速,采購便攜式測量儀器根據風煤曲線比進行不斷測量,對數據進行分析、比對,最終將曲線比從1.2調整為1.4,保持鍋爐低氧量運行。同時密切監視磨煤機運行電流,對加載彈簧頻繁調節,直至磨煤機電流穩定于最佳出力。在質檢中心的配合下,對飛灰含碳量、爐渣含碳量進行定點多次分析化驗,分別下降了0.12%、0.27%,且保持長期穩定運行;對空預器清理、進行氧量調整控制,原煤消耗同比減少 5351t。 試燒高硫煤,尋求最優經濟運行。鍋爐工段按照公司、分廠要求,將高硫煤與涼水井原煤按照比例進行配燒。至2020年9月底,共計試燒分別由金泰氯堿神木電石、煜烽煤炭、匯森煤業等十余家煤礦提供的焦沫煤、高硫煤、高渣煤、高焦煤以及水洗煤等多種煤質不斷進行燃燒調整,控制二次風配比、密切監視磨煤機出力等進行持續性調整,臨時清理積灰,增大噴吹頻次、降低煤粉細度等措施。通過半年多的高硫煤試燒,確定了高硫煤與涼水井原煤1:2進行混燒的最佳運行方式。 降低煙氣總排氧量,減少碳排放。自超低排放項目正式投用以來,鍋爐爐膛出口氧量高,鍋爐工段通過查閱相關資料,實地觀察運行工況,記錄數據進行分析,派專工外出調研學習,發現造成該現象的主要原因是風煤配比偏大。經過持續調整試驗風煤比例,煙氣總排氧量下降了2.2 %/h,煙氣流量下降了60000m3/h,可減少CO2排放量13t/h,按照當前碳排放交易權價格計算,全年碳排放累計節約576萬元,同時降低了廠用電量及尿素用量。 開展員工培訓,夯實全員基本功。鍋爐工段率先開展檢修、運行班組互相輪換學習工作,讓檢修人員在進行設備維護與保養維修過程中,明確系統、介質等參數,更好的保障自身安全。同時運行人員也熟悉閥門結構、管道材質。當前,檢修班組8人中已有5人具備運行巡檢崗位水平。同時,從年初開始,工段開展白班下班后1小時培訓學習,從現場基礎系統著手,以理論為支撐,規范員工操作。 在能耗管控和“雙碳”背景下,降低能耗尤為重要,熱電分廠鍋爐工段將繼續腳踏實地,立足崗位,深挖內部潛力,為公司節能降耗作出積極貢獻。 |