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聚氯乙烯分廠:多措并舉推進節能降耗

时间:2020-09-08     作者:王奮斗 楊雪花【原创】   阅读

響應公司降本增效號召,為進一步做細做實精細化管理,推進節能降耗,聚氯乙烯分廠立足崗位基礎,在效益攻堅的路上再發力,針對燒堿合成爐產生的低壓蒸汽富余外排的現狀,與技術部、生產部組成攻關小組,研究利用富余低壓蒸汽,使高壓蒸汽用量再創新低,實現了降本增效。

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合理設計,用低壓蒸汽替代高壓蒸汽。通過多次開會研究和實驗論證,攻關小組確定了在耗氯干燥加熱片增加4組低壓蒸汽替代高壓蒸汽進行干燥加熱的實施方案。

方案確定后,聚氯乙烯分廠提前辦理裝置變更手續及外委施工,充分利用庫房現有物資,與物資部協調管道、管件及閥門等,節約了物資采買費用。分廠利用公司局部停車檢修間隙,在不影響生產負荷的前提下快速完成了施工作業,項目于9月初正式投入使用,高壓蒸汽用量明顯降低。

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改變思路,調整聚合軟水補水、加熱方式。為降低高壓蒸汽用量,聚氯乙烯分廠還在現有裝置上下功夫,充分利用低壓蒸汽加熱一線軟水,延長設備使用壽命。

原一、二線聚合熱水槽根據聚合投料情況進行間歇補水、加熱,每天補水次數約20次、單次補水時間約30分左右。因每次補水需要用大量高壓蒸汽進行加熱,操作頻次較大,導致低壓板式換熱器溫度變化頻繁,影響換熱器墊圈材料的使用壽命,容易發生泄漏。為解決這一問題,攻關小組通過長期觀察研究,將一、二線聚合熱水槽改為持續補水,補水閥門開度與熱水槽液位聯鎖,低壓蒸汽閥門開度與板式換熱器出口溫度形成調節回路,實現自動調節,從本質上保障了安全。持續補水瞬時流量降低,顯著降低了二次加熱高壓蒸汽用量。同時,低壓蒸汽板式換熱器處于持續補水換熱的狀態,其溫度變化幅度降低,有效延長設備使用壽命,降低了設備維修維護成本。

“合抱之木,生于毫末”,節能降耗,點滴踐行。聚氯乙烯分廠全體員工將始終以工匠精神為指引,不斷提升專業水平,推進節能降耗工作,為提升公司效益,降低能耗增添助力。


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