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神木電石:精細化管理助力節能降耗时间:2020-06-19 作者:楊黎博 王錦千 阅读 圍繞管理“鐵三角”落實,神木電石熱電分廠以精細化管理為抓手,不斷提升生產現場文明水平,大力推進節能降耗,通過數據統計、分析對比、制訂節能方案等一系列措施,有力促進了提質增效。 科學調整生產運行 促進資源綜合利用 針對鍋爐設計煤氣壓力、輸送設備等無法滿足煤氣摻燒要求的問題,神木電石熱電分廠通過外出調研學習,對鍋爐煤氣系統進行優化,在確保系統穩定運行的前提下,實現了最大摻燒量。2019年初鍋爐開始摻燒煤氣,經過不斷地調試及改進,鍋爐煤氣摻燒提高至40000Nm3/h,大大降低了發電成本。去年全年摻燒煤氣量達到1.58億立方,節省燃煤成本1627.9萬元。 結合設備運行實際情況,合理調整干、濕煤泥的摻燒量,今年干煤泥摻燒比例提高至25%,年可節約燃料成本約86.7萬元。公司超低排放項目投運后,鍋爐重新啟用濕煤泥系統,根據燃燒工況,保證鍋爐燃燒滿負荷穩定運行,每天摻燒濕煤泥約220噸,折算標準煤,年可節約燃料成本約389.6萬元。 分廠還通過優化機組啟、停機方式,在確保機組安全運行前提下,將機組停機溫度降至設計參數,由此汽輪機組可提前一天停運盤車交付檢修,為生產贏取寶貴時間。 著力技術升級改造 提升設備運行效率 為保證循環流化床鍋爐機組安全穩定運行,每年計劃性停爐檢修兩次。針對搭設爐內滿堂架耗時長、效率低、成本高等諸多不利因素,經過調研論證,增加了鍋爐爐內升降平臺,降低了爐內搭、拆鋼管架過程中的安全風險,并將機組檢修時間縮短了4天,年可增加發電量2304萬度。 由于夏季環境溫度較高,無法保證機組滿負荷安全高效運行,神木電石熱電分廠成立專項攻關小組,對空冷島加裝噴霧裝置,裝置投運后真空度顯著提高,機組發電負荷可增加6MW,年可創造利潤91.6萬元。除此之外,通過實施GIS系統增加正弦波逆變電源、冷渣機增加輸渣裝置等多項改造措施,有效提升設備運行效率,為完成產量目標提供保障。 降本增效是效益之源,神木電石熱電分廠將在鞏固現有精細化管理成效的基礎上,挖掘亮點、提升效能,不斷增強員工成本意識,繼續下足功夫攻克節能降耗瓶頸,為企業提質增效貢獻力量。 |